航网

资讯

【船机帮】降低船舶润滑油消耗的实践经验


Image
Image

点击蓝字“船机帮”关注我们

船机故障心莫慌,遇事不决船机帮

Image

怎样设置标星?

Image

向左划

因微信改版打乱发布时间,老铁们可能会错过文章更新。

将公众号设置标星,可快速找到我们......

快看看如何操作吧!

Image

第一步:

打开公众号列表,找到要设置的标星的账号点击,打开后点击右上角的头像图标......

Image

第二步:

继续点击右上角的...按钮

Image

第三步:

在弹出的菜单中点击设为星标即可,如果想取消的话可以再次点击...选择取消星标即可。

Image

导读

随着船舶的更新换代,润滑油的管理成为在轮机管理中的重要内容。

润滑油的正确使用和管理直接影响设备的安全运行,润滑油在柴油机当中有“血液”之称,柴油机发生的机械事故有55%与润滑有关。

而现在的教科书和机械说明书,仅从性能方面对润滑油作了简要介绍,对实际工作的管理操作和事故处理并没有详细说明。

目前轮机员趋于年轻化,经验明显不足,所以润滑油的管理和使用成为轮机管理的薄弱环节,是摆在广大轮机员面前的一个新的问题。

滑油管理和使用不善,不仅造成浪费,而且会造成机械故障。

本文结合具体实例,对船舶润滑油的主要级别滑油——气缸油和系统油的使用管理和事故处理措施做简要分析。

Image


气缸油

在柴油机使用的滑油中,以气缸油的工作条件最为严酷,首先气缸油要满足气缸套内壁、活塞、活塞环之间的润滑和密封要求;除此之外,还要承受含有强烈腐蚀性的高温、高压和周期性燃气的冲击。

而在众多的气缸磨损事故中约有40%是管理不当造成的。

据有关资料表明,绝大多数船舶中都不同程度的存在气缸油注油率不当的状况。

其中注油率过高的船舶占58%,注油率过低的船舶占4%,注油率正常的仅占38%。

特别对于20年以上的老旧船舶,由于主机长期在低负荷运行,主机运行转速和冷却水温度较低,造成主机功况恶化,对气缸润滑的要求相应较高。

1.气缸油注油率的选择

气缸油注油率的选择很重要,注油率过低,形成不了连续的油膜,造成缸套、活塞环、活塞等过度磨损,甚至造成更严重的事故;注油率过高,过多的气缸油不能燃烧,在活塞环槽、扫气口、排气口,甚至扫气箱等处产生积垢。

积垢严重造成活塞环卡死或断裂,除了会出现缸套拉伤、咬缸等带来的异常磨损外,断裂的活塞环碎片有时还会被排到透平内,轻者将高速运转的透平叶片打碎,重者将引起爆炸。

另外,不能燃烧的气缸油排入扫气箱中,将引起扫气箱着火。

气缸油注油率通常根据主机负荷、机型、扫气形式、冲程、缸径比及燃油含硫量等因素来确定。 

对于横流、回流扫气的柴油机,在扫气过程中,破坏了气缸油在缸内的表面均匀分布。

特别是在气口处,油膜被吹薄,此处即产生了缸套和活塞环的临界摩擦,所以要求注油率高些。

对于直流扫气,扫气口在下部,而排气口在上部,扫气流自下向上运动,使气缸油自上而下的不均匀度得到补偿,所以注油率要求较低。

新式热效率、机械效率较高的柴油机,冲径比较大,气缸油在缸内的不均匀度增加,要求注油率高些。 

最佳注油率的检查标准从以下四个方面进行判断:

(1)保证活塞自上止点到下止点过程中缸套内表面油膜均匀,既无局部积垢又不出现金属直接摩擦,缸内表面为油性暗光,不得出现金属摩擦的金属光泽;

(2)活塞环表面明亮,没有拉伤或沟痕,活塞环第1道环较干爽,第2道环应保持湿润,在第2道环下部应有连续完整油膜形成,环表面发污并积垢的,说明环被卡死或断裂;

(3)活塞环槽没有积垢,活塞环转动灵活,有弹性不被卡死;缸内储油槽没有磨平,有储油、布油功能;

(4) 气口、扫气箱没有积垢及残油存在,扫气箱放残孔畅通。

按照以上标准检查,在调整注油率时,要注意循序渐进,无论调高还是调低都不要太悬殊,要经过多次检查才能调到最佳状态。 

在实际运用中,如果发现活塞环由于积垢被卡住,应抓紧时间吊缸,否则将影响润滑和密封,造成过度磨损。

如果没有时间吊缸,可以暂时调整注油器的微调,将注油率调高一些,或在停车时用手动注油泵增加注油量,以便加强密封和溶解活塞环槽的积垢,使卡死的活塞能够重新恢复弹性,同时应该加大扫气压力,将过多的气缸油和积垢排除气缸外。

另外对于老旧船舶,应定期的加大油门,提高转速和柴油机的输出功率,提高扫气压力和透平效率。 

2.柴油机气缸油注油率的调整

根据注油器的类型不同,注油率的调整可分为总调和单调,但调整的最终目的是改变柱塞的行程。

在一些老型注油器的侧面有一个手柄带动一个偏心轴,手柄用销子固定在相应的孔中,改变销、孔的相对位置,即可改变整台注油器的柱塞行程。

而现代一些新型注油器可根据主机负荷的变化自动改变柱塞的行程。

当需要单调时各注油器的前面或上面都有一排调节螺丝,松开锁紧螺母,向里旋油量减少,向外旋油量增加。

进行单调时,总手柄一定要放在最小位置,调完后还要注意各个调整螺丝的调节一定要一致,也就是各调整螺丝要平齐。

3.气缸油事故实例分析

某轮主机:

MAN-BW-HYUNDAI,6L70MC,15700kW,100R.P.M。

轮机长发现主机起动困难,并且越来越严重,在长达半年的运行过程中一直在寻找机械故障原因,先后对主起动阀、气动连通阀、燃油系统、空气分配器等进行了检查,仍然没有排除故障。

经过滑油工程师建议,对主机系统油进行了化验,经化验主机系统油黏度超限23%,发现气缸油每天超耗80kg,正常值为370kg/d,现在450kg/d。

从6个观察孔看,6个缸都有厚厚一层油垢凝集于活塞环槽中,在第二道到第四道环槽下部都有积垢现象。

扫气箱中有大量积油,每缸达50kg,经化验其主要成分为气缸油。

坞修期间吊缸检查,发现缸套、活塞、活塞环磨损严重,花费配件费用 !2 余万元。此事故不仅多消耗了气缸油,另 外污染了系统油,每年损失滑油费用20余万元。此事故不仅多消耗了气缸油,另外污染了系统油,每年损失滑油费用60余万元。

经分析认为:

该轮气缸油注油率过高,也没有定期对主机系统油进行化验。

还有好多造成气缸油事故方面的实例,在此不再评述。

Image


曲轴箱油

曲轴箱油又称系统油和循环油,在柴油机的滑油当中,曲轴箱油用量较大,其消耗量仅次于气缸油。

老式柴油机推荐油量为3-5L/kW,现代柴油机为0.5-0.7L/KW,如果耗量不在此范围应查找原因。

一般低速二冲程柴油机有专门的气缸油润滑气缸,而其他运动部件如:曲轴、连杆、活塞销、进排气阀、摇臂、燃油及配气凸轮均是由系统油润滑,由这部分油循环后汇集于曲轴箱中再打入循环柜。

另外曲轴箱油还对润滑部件有冷却和清洁功能,由于系统油润滑部件多,受污染范围就大。

1. 曲轴箱油使用过程中应注意的问题

(1)使用的滑油要定期进行分析,掌握所用油品的黏度、闪点、凝点、总碱值、水分、杂质等状况; 

(2)认真作好分水、分杂工作;

(3)每次补充油量应在10%~15%之间,并在循环中观察是否有沉淀产生;

(4)运行中注意观察滑油压力,若压力比正常值低10%~20%,应采取措施提高压力,防止随着运转时间的增加,磨损间隙的增加建立不起足够的油膜,造成磨损;

(5)注意环境温度的影响。由于环境温度升高,冷却效果相对降低,滑油温度提高要影响滑油的黏度,过赤道的船舶要尤其注意。

2.系统油进水故障排除

(1)立即查找进水来源,并采取措施消除,防止系统油继续被水污染,如船舶有两个循环柜,立即转用另一个循环柜,避免污染新换系统油;

(2) 若在航行途中不能停车,应控制系统油进机温度在使用下限,保持足够的油压以便形成足够的油膜、维持主机正常运转,通常进机温度不超过55℃;

(3)采取沉淀、分离、蒸发的方法除掉水分,一般可先沉淀24h,放掉水分,再加热分离,温度越高越好,有条件的船舶最好加热到95℃以上,分离时采用1/4流量;

(4)若系统油进海水,则要求对系统油进行水洗,清除滑油中的NaCl,确定水分清除干净再加入添加剂,恢复到原来标准才可使用。 

实践证明系统油进水,处理越快、时间越短损失越少。

系统油中进入少量燃油,不可避免,但如果由于个别缸不发火,喷油嘴漏油,高压油泵底座及油管连接处密封不严,大量燃油混入系统油,造成系统油黏度下降,闪点降低,影响润滑,严重的造成着火或爆炸。

如果发现有燃油混入系统油,应立即找出进油原因并尽快消除,清除滑油中的燃油通常是通过冷凝沉淀、小流量分离的方法。

气缸油对曲轴箱油的污染较为普遍,主要是由于气缸油注油率过高造成的。

少量的气缸油进入曲轴箱,对曲轴箱油影响不大;但如果大量进入,就会造成曲轴箱油黏度过大,碱值增加,曲轴箱油循环困难,主机启动困难,不能正常使用。

出现这种情况应调低气缸油注油率,在滑油公司的指导下,降低曲轴箱油的黏度。

3.曲轴箱油事故的实例分析

某公司,某轮主机SULZER 6RND76,8820kW,122R.P.M。

某年5月在蛇口修船后开赴香港,由于机舱污水过多,漫过飞轮中心线渗漏到主机曲轴箱,经取样化验黏度升高40%,进海水11%。

当时船舶待航,如果换油清理循环柜及系统 管系需要4~5d时间,将贻误货源,而且要报废15t滑油。

另一方案是在短时间内将系统油中水分去掉。

经过对船上的设备进行研究分析,最后决定采取第二方案。

具体措施如下:

(1)将系统油全部打入沉淀柜加热至90℃左右,24h沉淀后多次放残清除掉大部分水份;

(2)调整分油机比重环,减少分油量,控制在额定流量 1/4左右,分油温度在90℃~95℃,同时加入清洗其中的盐分。

经过两昼夜的处理后含水量降为1.8%,黏度接近正常标准,滑油颜色由原来的灰白变为正常黑色。

唯一问题是总碱值较低,需要补充添加剂,否则将缺少抗氧化能力。

后来船舶及时添加了添加剂,最后化验,含水量1.8%,黏度恢复正常,允许开航,开航后继续分油。

经过半年的航行,该轮再次回国内经取样化验,系统油各项指标正常。

经验教训:

通过该次事故的处理,由此可见系统油进水并非是十分可怕的,只要发现及时处理得当,完全可以使系统油恢复正常,不但避免了浪费事故,而且提高了船员的滑油管理水平,更重要的是节约了时间,赢得了货源。

如果发现滑油进水,就简单地换油,不但造成滑油的浪费,而且可能没有找到真正的进水部位造成二次滑油污染。 

船舶系统油进水的情况很多,一般新船常见的是从曲轴箱和循环柜的法兰连接处、输出轴处,另外也有从活塞冷却伸缩管和冷却管密封处,由于频繁的热胀冷缩和振动的原因,造成密封失效漏水。

老旧船舶进水部位更多,除了上述原因外,较常见的是有腐蚀原因。

以上介绍了系统油被水污染的检查方法和处理措施。

在实际工作中也经常发生燃油进入系统油的情况,该事故多发生在中速、高速筒状活塞柴油机上,其显著的特点是对系统油黏度、闪点影响较大,处理时方法有所区别,沉淀和分离时要采用低温冷凝的方法。

Image


结束语

虽然滑油消耗占船舶运输成本在5%左右,但如果管理和使用不善,会造成滑油的巨额浪费损失,更严重的是将会造成机械事故,损失大量的备件费用,有时还会影响生产。

广大轮机员和滑油管理人员,要不断的加强学习和培训,接受新的信息,提高管理技能,从保证设备安全运行出发,降低滑油消耗,避免恶性事故发生。

本文原创作者系:

山东省烟台国际海运公司

董新明,邵周亭,赵丽,崔英杰

Image

Image

END

怎样搜索往期文章?

Image

向左划

老铁们在翻阅往期文章时费时费力,其实有简便方法的,此方法也适用于其它公众号。

快看看如何操作吧!

Image
第一步:

打开公众号列表,找到相应的账号点击,打开后点击右上角的头像图标......

Image

第二步:

点击右上角那个放大镜按钮。

Image
第三步:

您会看到“船机帮推荐搜索”关键字,最顶端有自定义搜索窗口,比如搜索“瓦锡兰”,就会出现所有相关文章......

Image
Image
Image
Image

来源:船机帮

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com