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船舶柴油机异常噪声故障分析与排除


异常噪声故障是指柴油机正常运行过程中因运动部件异常(诸如部件损坏、 间隙过大),状态异常等原因而发出异常噪声 (异常敲击声、嘶叫声等杂音)。

包括柴油机敲缸、拉缸、增压器喘振、气门机构敲击、柴油机附属机械故障发出的异常声响。

异常噪声的出现说明柴油机有潜在故障,且故障正在恶化。

船舶轮机管理人员在船舶轮机日常运行管理 中,必须做到勤看、勤听、勤闻、勤摸。

而其中勤听是比较实用和有效的手段之一。

因为任何机械 在工作过程中,都会发出固 有的声音和频率,而当声响部位、音质、强度、 延续时间长短等发生变化时,其声音 或频率会出现变化,即异常噪声出现。

某公司一台 6L350PN和一台6135柴油机发生异常噪声故障,情况比较特殊,本文结合这两起故障就柴油机异常噪声故障进行展开分析,并指出排除中需要注意的关键问题。


故障实例

故障一: 

某拖轮主机在正车运行时,当转速达到300r/min以上,运行一定时间后 ,机油温度超过35℃A,整机出现无规律的、嘈杂的敲击声。

同时伴随着燃烧敲击声,转速出现10r/min左右的波动,频率较快;

排气温度温差较平时大,但未超出规定范围,增压器运转有轻微变音。

噪声主要来自配气机构,频率因转速高低而变化。

冷车或倒车运行时,一切正常。

故障二:

一台6135柴油机在非特定的情况下随机出现油门齿条高速窜动,柴油机振动加剧,柴油机运行声响增大,变杂,转速出现 10~20r/min的波动。 


故障一的原因分析和排除

故障一中异常噪声发自气门机构,其主要原 因有:

a.气门间隙不当;

b.气门弹簧折断,气门挺杆弯曲、推杆套筒磨损;

C.凸轮松动或异常磨损。 

着重对气门机构进行了仔细地检查。

首先检查凸轮轴,轴承间隙是否超差、偏 磨,进、排气凸轮,供油凸轮是否异常磨损 ,除个别缸机油管有堵塞以外,未发现任 何异常。

对其进行拆检疏通,保证正常润滑。

气门的配气定时,各缸的进、排气门启闭时间都在规定的允许误差范围内。 

粗略撬动传动齿轮未发现齿圈与齿彀的配 合松动, 或者齿轮与轴之间的配合松动。

随后检查配气系统的外部构件,挺杆与导程筒之间的间隙未见异常;

气门与气门导杆的间隙在范围内,积炭也不多,气门顶升机构未见异常。

各部件装复后,进行试车,虽然敲击噪声 有所减弱,但是故障依然存在。

继而检查燃油系统,故障可能的原因是:

a.喷油定时不准,发火次序存在差异;

b.高压油泵柱塞偶件间隙过大,导致各缸供油不均匀;

C.喷油器工作状况不良,导致各缸间燃烧状况差异。 

上述部件并未出现明显缺陷。

燃油系统引起柴油机异常噪声故障主要表 现为敲缸。 

但故障现象,显然不属于敲缸,而燃烧敲缸迹象也是由于其他原因引起的附属故障现象 。 

接着检查柴油机调速器,调速器工作异常主要表现为引起柴油机供油量的变化,导致各缸燃烧差异以及柴油机产生异常噪声。

拆检测量调速器各部件,调校精度、灵敏度,仍未发现故障的主要原因。

经过上述拆检,都未能找出故障根源,检点前面的工作有什么疏漏、偏失之处。

经过反复的实船测听,分析出以下几点:

a.噪声发自配气机构;

b. 噪声为不规则声,杂乱无章,气门的敲击失去了规律性;

C.只有机油温度上升后,转速超过了规 300r/ rain才 出现故障;

d.倒车时柴油机运行正常,正车时出现故障,且随着转速升高而加剧。

由此可以得出以下结论:

a.故障必然是由配气机构引起的;

b.配气机构的运动在一定的条件下失去了规律性。 

分析认为只有传动机构可以使六个缸都失去规律性。

彻底拆检凸轮轴传动机构,当拆去倒顺车 装置后,故障源暴露出来了:

凸轮轴传动齿轮与轴的过盈配合有轻微松动。

轴与传动齿轮配合机构如图所示。

凸轮轴与传动齿轮的配合

拆检发现凸轮轴与传动齿轮间过盈配合正车位置轻微松动,平键侧面磨损,倒车位置轴与传动齿轮键配合尚未失效。

正车时,在冷态条件下,转速在300r/min以下传动齿轮与凸轮轴间的配合尚能满足 要求,而当热态,转速超过300r/min, 由于配合间隙热胀冷缩的关系,以及传动扭 矩的增加,使配合失效,导致了气门间隙变 化,喷油定时改变,失去了规律,使得柴油机运行失常,产生异常噪声故障。

由于航行中,柴油机负荷变化,工况变化 ,故障的表现也有差异。

最后根据现场实际条件,平键新配,轴与传动齿轮配合面进行清理,采用环氧树脂粘 结固化。

修理后装复试车,一切正常。


故障二的原因分析

这台柴油机串接着一台发电机与一台供水泵。 

故障是在更换高压油泵底座后过了一段时间发生的。

主要原因是底座更换后固定螺栓与油泵座盘孔小了2mm,在很长一段时间里,作为发电机原动机,没有出现故障,而当用作供 水泵原动机时,由于负荷增大,负荷波动很大,导致高压油泵凸轮轴与传动轴不同心 ,使得柴油机转速高低不定,调速器作用越强,转速波动幅度变小,而油门齿条就来 回高速串动,产生异常噪声。 


其他异常噪声故障的原因和排除方法

1.活塞碰撞气门

其原因有:

a.气门间隙不正确,如检修时把凸轮轴 传动装置装错;

b.气门间隙过小;

C.气门冲头松动,使冲头自动向旋进方 向转动;阀杆弯曲变形、阀杆导程孔太脏,使阀运动受阻;

d.气门弹簧折断,使气门不能及时落座 。 

2.齿轮箱异常噪声故障

其原因是齿轮磨损过多,齿轮间隙过大,在突然降低转速时有敲击声。

排除方法是修正齿轮间隙,磨损严重时应 换新齿轮。 

3.气缸拉缸声 

在拉缸早期,会出现活塞过热,可以听到 活塞与缸壁的干摩擦异常声音;

当拉缸发生时,该缸曲柄越过止点位置时都将发生敲击声,此时柴油机的转速会迅速下降或自行停车。

拉缸的应急处理方法是先加大气缸机油的注油量,如过热现象没有改变,可采用单缸停油,降低转速,加强活塞冷却等措施,直到过热消除为止。

发现拉缸时,必须迅速慢车,然后停车,继续增加活塞冷却液,在加强活塞冷却的同时进行盘车。

此时切忌加强气缸冷却,否则会使拉缸加 剧,使事故更加恶化。

如因活塞咬死,车盘不动时可待活塞冷却一段时间后,再盘车使之活动。

活塞咬死不能盘车时,可向气缸内注入煤 油,待活塞冷下后撬动飞轮或盘车。

如活塞仍不动,可拆下曲柄销轴承盖,将活塞吊出来,边吊边敲击活塞顶,边注煤油,切忌死拉硬吊。

吊缸检查时,将活塞和气缸套上的拉缸痕迹用油石仔细磨平,损坏的活塞环必须换新。

若活塞和气缸套损坏情况严重,最好加以换新。

吊缸装复时,必须仔细检查气缸套上注油孔供油是否正常。

若更换新的活塞和气缸套则需要有一段时间磨合,负荷必须逐渐增加,否则会对新换部件造成损坏。

如拉缸事故不能修复或不容许修复时可采用封缸办法继续航行。

4.飞轮及联轴节螺钉松动

会在起动和停车时产生异常噪声,停车收紧松动螺钉即可。 

5.增压器异常噪声

故障之一是增压器振动过大。

必须停车检查,看叶片是否折断,轴承是否损坏,或轴承减震片装配是否正确,气封片有否摩擦,增压器叶轮与固定件有否摩擦。

根据实际拆检情况分别进行处理。

故障之二是压气机喘振。

主要原因是增压系统流道堵塞。

增压系统气体流经的路线是:

压气机进口滤器和消音器,压气机叶轮,压气机扩压器,空气冷却器、扫气箱,柴 油机的进排气门 (口),排气管,涡轮喷嘴环,涡轮叶轮,废气锅炉,烟囱。

上述流动线路中的任一环节发生阻塞,如脏污、结炭、变形等,都会因流阻增大而使压气机流量减小,背压升高,引起喘振。

管理中应定期检查上述部件是否污损,并加以清洁,由此而引起的喘振就会得到防止或排除。

压气机喘振还有其他一些原因,需根据不同的增压系统特点采取措施。 

总之,异常噪声故障应该引起轮机管理人员的高度重视,尤其是当噪声来自于柴油机内部时,往往是重大故障的征兆,须立 即停车检查。

而当较复杂故障发生时,须冷静仔细分析故障根源,不要被外围的现象所迷惑,以免浪费精力和物力。

END

来源:船机帮

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