时间:2021-05-09 | 编辑:E航小E | 阅读:1069 | 分享: |
导读
现代船舶主机几乎全部采用废气涡轮增压技术来提高柴油机功率,增压是提高柴油机功率的主要途径, 柴油机功率随增压压力的增加成比例地增加,而喘振是船舶主机增压器的常见故障之一, 文章通过介绍一起主机增压器喘振故障的排除过程, 从理论上详细分析了增压器喘振的原因, 并对新造船针对主机增压器的调试提出了具体的建议。
一
概述
现代船用柴油机几乎全部采用废气涡轮增压, 由于利用废气能量, 不仅柴油机工作过程得到改善, 燃油消耗下降, 经济性提高, 排放也得到改善, 因此, 采用废气涡轮增压技术后, 柴油机的性能得到了全面的、大幅度的提高。
二
喘振原因分析
压气机与涡轮机同轴相连, 构成涡轮增压器。
涡轮机在排气能量的推动下, 带动压气机工作, 实现进气的增压。
1.离心式压气机喘振机理
在不同转速下压气机的排出压力P和效率η随空气流量Q的变化规律, 称为离心式压气机的特性。
图1 离心式压气机的特性曲线
如图 2 所示, 横坐标表示空气流量, 纵坐标表示排出压力,图中 1、2、3、4 为等转速线, 表示在不变转速下,排出压力和效率随流量变化的规律。
从图中可以看出转速越高, 这种曲线位置越高, 但曲线的变化特性相似。
曲线D为等效率线, 等效率线近似椭圆型,越靠里边效率越高, 曲线A为最高效率线。
压气机在每一转速的某一流量时有一个最高效率, 偏离这个流量, 效率就会降低, 将各种转速下的最高效率点连接起来即为最高效率曲线A。
当压气机的流量减少到一定限度时, 压气机的工作便开始变得极不稳定, 流过压气机的正常气流遭到破坏, 而发生不正常的气喘和振动, 亦即喘振。
把不同转速下的喘振点连接起来就形成喘振线B。
喘振线B的左方为喘振区, 右方为稳定工作区, 压气机不允许在喘振区工作。
当离心式压气机被作为增压器与柴油机配合工作时, 增压器(或包括辅助扫气泵) 的供气量和压力应满足柴油机的要求。
此时压气机在柴油机各种负荷下的排气压力——— 流量变化曲线称为增压器的工作特性曲线或配合工作特性曲线, 如图2中C线所示。
因最高效率线A靠近喘振线B, 为避免过早地发生喘振, 所以C线并不选在A线上, 而是把C线适当地右移。
在这个工作线上运行时, 压气机的效率虽有 所降低, 但这种效率上的损失换来了压气机的良好运转特性。
压气机喘振的机理是当流量小于设计值很多时, 在叶轮进口和扩压器叶片内产生强烈的气流分离造成的。
图3 空气在工作叶轮前缘附近的流动情
图3为压气机流量变化时空气在叶轮前缘的流动情况。
图中u1为叶轮剖分处的圆周速度,c1 为空气进入压气机前缘时的绝对速度, w1 表示气流进入压气机叶片时相对速度。
流量Q=c×S,S为通流面积。
当S不变时, Q与c成正比。
当转速不变时, 在设计流量下, 如图3 ( a) 所示, 气流平顺地流进压气机叶轮, 气流与叶轮叶片既不发生撞击, 也不产生分离。
当流量大于设计流量时,如图3 ( b) 所示, 气流冲击叶轮进口端叶片的凸面, 与叶片的凹面发生气流分离现象。
但由于叶片向前转动, 其凹面压向气流, 使分离现象减弱, 因而除了压气机效率降低外, 不会在压气机中产生较大的气流分离现象。
当流量小于设计流量时, 如图3 ( c) 所示, 气流冲击叶轮前缘叶片的凹面, 而在叶片的凸面发生气流分离现象, 由于叶片向前转动进一步扩大了这种分离现象, 导致进入压气机的气流严重撞击叶片的凹面, 而在凸面产 生气流的旋涡和分离。
图4 空气在扩压器前缘附近的流动情况
在扩压器中, 如图4 ( c) 所示, 气流冲向叶片的凸面, 与叶片的凹面发生分离, 扩压器中气流的圆周向流动也使气流离开气流分离区, 从而加剧了气流分离的扩展趋势。
这种扩展使流道变窄, 气流流动受阻, 导致扩压器前空气堆积, 压力升高, 而排出压力下降, 流量减少。
当扩压器前后压差达到一定值时, 旋涡阻力被冲破, 大量堆积的空气得以排出, 但却引起了增压器强烈振动, 使排出压力和流量大幅度波动。
由于流量过小这一根本原因未改变, 在扩压器叶片中又出现气流分离现象, 周而复始, 形成了压气机的喘振。
2.压气机喘振原因
(1) 柴油机在低转速高负荷下运行。
当柴油机发生故障或船舶满载、顶风、污底使外负荷增大时, 柴油机转速下降, 此时调速器自动增加供油量, 使柴油机在低转速、高负荷下运行。
由于供油量增多, 废气能量增大, 必然导致增压器转速提高, 压气机排气量和排出压力升高。
而此时柴油机转速低, 耗气量少, 使增压器供气与柴油机耗气之间的供需平衡被打破。压气机背压升高, 流量减少, 从而引起喘振。
(2) 环境温度的变化。
在低温航区匹配的不带空冷器的增压柴油机航行于高温海域时, 或在高温航区匹配的带 空冷器的增压柴油机航行于低温海域时, 由于两者的匹配关系发生变化, 运行点容易靠近喘振区, 引起喘振。
三
故障排除过程
通过综合分析, 引起本轮增压器喘振的最大可能的原因是增压系统流道堵塞。
因压气机进口滤网开航前刚刚清洗过, 压气机航行中每两天冲洗一次, 所以主机降速后先水洗废气涡轮, 然后对废气锅炉蒸汽吹灰, 但喘振现象并未消除。
维持到港后又对空气冷却器进行了清洗, 开航后情况亦未改善。于是回国后对增压器进行了解体检修, 发现废气涡轮喷嘴环叶片上结了一层厚约3mm 的淡黄色的硬垢。
清除污垢后, 增压器喘振现象消失, 机器恢复正常。
由此判断本机增压器喘振是由于涡轮喷嘴环叶片处结垢, 通流面积减小, 流阻增大, 使压气机流量减小, 背压升高而引起的。
四
结语
导致压气机喘振的根本原因就是小流量, 高背压。
而柴油机用气量减少, 增压器转速高, 或压气机后的气流通道堵塞, 则会使压气机背压升高。
当工作情况发生变化后, 压气机配合工作特性线会发生移动, 若部分或全部进入喘振区, 则会发生喘振。
喘振是增压器压气机的固有现象, 但如果我们在调试工作中正确操作, 就可以防止和消除它。
本文原创作者系:
江南造船集团有限责任公司 韩 涛
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