时间:2021-09-23 | 编辑:E航网 | 阅读:685 | 分享: |
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船机故障心莫慌,遇事不决船机帮
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主机型号:
SULZER 9RTA84C
营运功率31097 kW
营运转速 97转/分
事故经过:
ZH轮于1994年1月出厂投入营运。
1995年11月11日航行中,1530值班轮机员在主机上层时隐约听到主机后部有“咚!咚!”的撞击声响,寻声查找后确认异常声响来自主机No. 7缸和No. 8缸凸
轮轴箱处。
值班轮机员回到集控室通知驾驶台把主机操纵转到集控室操纵,通知轮机长和大管轮,同时把主机转速自96转/分降到30转/分。
减速后异常撞击声依旧,只是节奏慢了下来。
轮机长、大管轮下到机舱后,到主机No. 7、No. 8缸高压油泵凸轮轴箱处,打开高压油泵本体下部的凸轮轴箱上的小道门进行检查,发现No. 7缸高压油泵滚轮导套机构已移位90度,凸轮与滚轮呈90度交叉接触,No. 8缸凸轮与滚轮工作正常。
经与驾驶台联系,经船长同意主机于1540停车。
打开道门盘车检查,发现滚轮局部撞碎。
并磨出一道沿轴向的凹坑(尺寸:100mm×30mm×5mm),燃油凸轮表面被拉毛和磨损约0.5 mm,滚轮导套机构、滚轮、凸轮报废不能用。
经请示公司后,对主机No. 7缸进行单缸停油、降速航行到目的港。
抵港后造船厂技术人员更换了凸轮、滚轮和导套机构一套,才恢复正常航行。
事故原因:
ZH轮是一艘出厂没有多久的新船。
主机高压油泵的凸轮换向一改以往的整根凸轮换向方式,采用新型单缸凸轮换向(如下图)。
1-轴;2-高压油泵壳;3-凸轮;4-凸轮轴承;5-燃油凸轮;6-考必令;7-分隔元件; 8-布司;9-滑动环;10-螺丝;11-换向臂;12-锁紧装置;13-司服器;14-布司
图为9RTA 84C燃油凸轮换向机构
其换向是由液压控制的分隔元件7和换向臂11转动而带动高压油泵的凸轮转动,使凸轮移动相对位置来实现差动换向(RA进油时为正车—B油管进油,RB进油时为倒车—D油管进油)。
从损坏的高压油泵的滚轮导套机构中来看,在保险插销头部,有被撞击和磨损的痕迹以及导套垂直槽的损坏痕迹表明,该事故的原因主要是由于导套保险销紧固螺丝(船厂)未上紧,而且保险
销均未用钢丝保险。
这样该机构在船舶进出港或者在机动操纵时,频繁正、倒车,滚轮也频繁动作
和主机运行中导套上下运动、震动,引起固定螺丝松动,时间一长,保险插销移位,导致运行中滚轮窜动和撞击,造成滚轮局部撞碎,滚轮导套移位损坏和凸轮拉毛、磨损的事故发生。
事故教训:
1、该事故是由于船厂的失误引起,它提醒我们的监造人员要在工作中注意加强监督检查,对于存在的问题要及时联系厂方予以解决。
2、近几年所建造的船舶,主机(低速二冲程RTA柴油机)的换向机构大多采用此机构。
要提醒同类型船舶注意,抓紧时间检查该机构的保险情况,杜绝发生类似事故。
3、当船舶主、副机在运行中发现运动部件有不正常的敲击时,在场的轮机人员应尽早采取措施或停车检查。
切忌延误时机把事故扩大,造成更大的损失。
END
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