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【船机帮】常见船舶轮机故障分析及处理方法



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船机故障心莫慌,遇事不决船机帮

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(一)

某拖轮试车检查时 ,当转速达到 300r/min以上,运行一定时间后,机油温度超过35℃,整机出现无规律、嘈杂的敲击声,同时伴随着燃烧敲击声。

转速出现10r/min左右的波动,频率较快 ;

排气温度温差较平时大,但未超出规定范围。

增压器运转有轻微变音。

噪声主要来自配气机构,频率因转速高低而变化。

冷车或倒车运行时,一切正常。

原因分析:

主机异常噪声发自气门机构,着重对气门机构进行了仔细地检查。

经过反复的实船测听,分析以下几点:

a.噪声发自配气机构;

b.噪声为小规则声,杂乱无章,气门的敲击失去了规律性;

c.只有机油温度上升后,转速超过了规 300r/min才现故障 ;

d.倒车时柴油机运行正常。

正午时出现故障,且随着转速升高而加剧 。

由此可以得出以下结论:

a.故障必然是由配气机构引起的;

b.配气机构的运动在一定的条件下失去了规律性。

分析认为只有传动机构可以使六个缸都失去规律性,彻底拆检凸轮轴传 动机构,当拆去倒顺车装置后,故障源暴露出来:

凸轮轴传动齿轮与轴的过盈配合订轻微松动。

拆检发现凸轮轴与传动齿轮间过盈配合正车位置轻微松动,平键侧而磨损,倒车位置轴与传动齿轮键配合尚未失效。

正车时,在冷态条件下,转速 300r/min 以下传动齿轮与凸轮轴间的配合尚能满足要求,而当热态,转速超过 300r/min,由于配合间隙热胀冷缩的关系,以及传动扭矩的增加,使配合失效,导致了气门间隙变化,喷油定时改变,失去了规律,使得柴油机运行失常,产生异常噪声故障。

由于航行中,柴油机负荷变化,工况变化 ,故障的表现也有差异。

处理方法:

根据现场实际条件,重新调整配气机构,轴与传动齿轮配合面进行清理,采用环氧树脂粘结固化。

修理后装复试车,一切正常。

(二)

在对某船进行航行试验过程中,突然听到柴油机在工作中发出“哒哒”的干摩擦声 ,转速自动下降直至停机,曲轴箱开始冒烟,而该柴 油机的润滑油、冷却水、排气温度也都显著升高,凭经验可判断柴油机发生了拉缸。 

原因分析:

诱发柴油机拉缸的原因很多,拉缸的机理主要是由于摩擦表面润滑油膜损害后,金属直接接触而产生高温熔融后粘着磨损所致,润滑油品质不良或不适,碱值不当或船员对润滑油管理、使用不当,如油压不足、断油或长期使用不化验、不更换以致 润滑油变质,这些都会导致这种异常磨损。

经询问船东得知,该船柴油机已经很久没换润滑油了。

处理方法:

应根据柴油机工作的环境和技术状态正确选用润滑油及粘度牌号,尽量使用多级润滑油,定期更换润滑油,防止润滑油被污染。

每次起动柴油机前要向柴油机加油预润滑。

避免突然加速、突加负荷,尽量在额定功率和转速内工作,注意观察润滑油、冷却水、排气的温度,避免柴油机过热。

另外还要定期检修,保证各部件间配合间隙与润滑的良好。

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来源:船机帮

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